金陵石化原油加工损失创新低

2021-11-02 11:02

  今年以来,金陵石化积极学习吸取兄弟企业降低加工损失先进经验,结合实际情况对公司加工损失形成的主要原因进行专项分析,通过加强损失管理、推动热供料工作、加大污油回炼等措施,持续压减原油加工损失取得显著成效。今年前三季度累计原油加工损失率降低到0.33%,创历史最好水平。

  迈入“十四五”,持续推进能效提升行动,增强绿色发展竞争力成为该公司苦练内功的重点所在。该公司一方面对标行业内先进装置,积极学习先进管理方法,一方面深挖自身潜力,大胆深入节能降耗的“深水区”,多措并举强化降耗管理。
  该公司首先从燃料源头着手加强瓦斯系统管理,减少火炬放空损失。现有的6台螺杆机回收能力达26000立方纳米/小时,为瓦斯回收提供了坚实地硬件保障。在此基础上,他们对瓦斯系统做了大量的优化改造工作,降低了气柜回收压力,瓦斯回收系统总体运行状况得到进一步好转,瓦斯破水封时间也得到了有效控制。
  该公司还积极推动加工装置间的热供料工作。油品罐区输转损失是炼油加工损耗的一项重点,如果取消物料之间的中转流程,实现上下游装置间点对点热供进料,则可以明显减少罐区油品输转损失。该公司生产技术等职能部门和各运行部共同研究,优化各装置原料供应流程并开展HAZOP(危险与可操作性分析)分析,完善供料异常波动等突发状况应急预案和安全保障措施,累计优化管线15条,原料装置间直供比例达到75%,罐区油品输转损失实现大幅下降。
  在做好公司整体层面管控的同时,他们还紧紧盯住各部门内部污油回炼这个隐藏的“金疙瘩”,力争装置污油不出界。今年以来,该公司压实装置主体责任,明确要求各装置守土有责,着力优化轻质污油回收、加工流程,实现了装置污油不出界、全部消化再吸收的目标,该项措施不仅减少了因轻重污油无法分置在中间罐区的挥发损失,同时也减少中间罐的加热蒸汽消耗,还增加了轻油产量,真正做到了“一举三得”。

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